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國產臥螺離心機(jī)在汙泥脫水(shuǐ)中的應用

發布時間:2018-12-28      點擊(jī)次數:6824

    淄博(bó)市(shì)汙水(shuǐ)處理公司一期工程選用AB技能,規劃處(chù)理汙水量14萬m3/d,處(chù)理技(jì)能所發生的剩下汙泥(ní)經濃縮和消化處(chù)理(lǐ)後,日產含水率94%擺布的汙泥近700m3,有必要經脫水處理將含水率降至75%擺布才幹外運處置(zhì)。自1992年11月投產運轉以來,先後選用國外進口(kǒu)和國產帶式壓濾機對汙泥進行脫水處理,但跟著進(jìn)水懸浮物的進步,汙泥的產值越來越高(gāo),致使水處理(lǐ)技能(néng)所發生的剩(shèng)下汙泥不能及時處理,嚴重影響水處理技能(néng)的正常運轉。經過調研、調查證明(míng),並在現場汙泥脫水實驗的基礎上,決議選用國產(chǎn)臥螺離心汙泥脫水機組(zǔ),選用了3台(tái)LW420×1750BD型臥螺離心機。

1 構成及作業原(yuán)理

11 機組構成及技能流程(chéng)

LW420×1750BD型臥螺離心汙泥脫水機組首要由LW420×1750BD型臥螺離心機(jī)、全主(zhǔ)動絮凝劑(jì)製備投加設備、汙泥破壞(huài)切割機、進(jìn)泥泵(bèng)、加藥(yào)泵、單螺杆汙泥輸送泵(bèng)、流量(liàng)計和全主動控製係統等構成。其技能流程見圖1。

12 作業原理(lǐ)

臥螺離心(xīn)機是(shì)臥式螺旋卸料離心機的簡稱,首要由高速旋轉的轉鼓,與轉鼓轉向一樣轉速略低的螺(luó)旋和差速器等部件構成。當汙泥(ní)進入(rù)離心機轉鼓腔後,高速旋轉的轉鼓發生強壯的離心力(lì),汙泥顆粒因為密度(dù)大,離心力也(yě)大(dà),因而汙泥被甩貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁(bì)上,構成(chéng)固環層;而(ér)水的密度較小,離心力(lì)也小,隻能在固環層內側構成液環層。因為螺旋和轉(zhuǎn)鼓的轉速不一樣,二者存在相對運動(即差轉速),把沉(chén)積在轉鼓內壁的汙泥麵向轉鼓小端出口處(chù)排出,別離出的水從轉鼓的另一(yī)端排出。差速器的作用是使轉鼓和(hé)螺旋之間構成必定的轉速差。汙(wū)泥中投加絮凝劑,以發生(shēng)絮凝作用,使渙散的汙泥顆粒集(jí)合發生較大的絮凝體,加速泥水別離。

1 3 技能功(gōng)能

轉鼓直徑420mm,長度1750mm,長徑(jìng)比4 17,轉速0~3400r/min;別離因數2700;主電機功(gōng)率30kW,輔電機功率7 5kW;噪聲≤85dB;汙泥處理才幹20~30m3/h(汙泥含水率為94%擺布);泥餅含水率≤75%,上清液含固率≤5‰;泥餅回收率(lǜ)≥94%;絮凝劑投加量≤4kg/tDS。

2 運轉數據及剖(pōu)析(xī)

機組運轉數據見(jiàn)表1。

21 機組的處理才幹進泥含水率在94%擺(bǎi)布的(de)條件下,每台(tái)機組的處理才幹(gàn)為20~30m3/h,每小時(shí)出(chū)產幹泥(含水率為零的汙泥)1 2~1 8t,每台機組最大處理量為720m3/d。水處理技(jì)能所發生的剩下汙泥經濃縮、消(xiāo)化後,天(tiān)天約700m3擺布(含水率94%擺布),一台機(jī)組運轉(zhuǎn)就可滿意技能請求。2m寬的帶(dài)式壓濾機每小時出產幹汙泥(含水率為(wéi)零的汙泥)量為500~600kg,處理才幹不及臥螺離心(xīn)機。

22 機組(zǔ)電(diàn)耗

LW420×1750BD型臥螺離心(xīn)脫水機選用雙電機雙變頻驅動方法,轉鼓和螺(luó)旋由主電機驅動,轉鼓(gǔ)和螺旋之間(jiān)的差轉速靠差速器股動輔電機發(fā)電發生製動(dòng)力來完成(chéng),輔電(diàn)機作業時處於發電狀況(kuàng),不用耗電能,輔電機(jī)宣布的電經過主(zhǔ)、副變頻器共用母線,將(jiāng)電能反饋給主變(biàn)頻器,離心機主機的耗電電流小於主電機的電流減去輔電機的發電電流。主(zhǔ)電機功率為30kW,首要考慮到離心機的轉鼓和螺旋轉動慣量大,發動電流高而裝備的。主機實踐耗電電流不到40A,離心(xīn)機主機噸(dūn)幹泥的耗電量在11~13kW·h之間(jiān),6%擺布進泥濃度條件下的帶式壓濾機主機噸(dūn)幹(gàn)泥耗電量在16~20kW·h之間(首要是衝刷水泵的耗電)。

23 絮凝劑的耗(hào)費

臥螺離心脫水機組絮(xù)凝劑單耗為3~4kg/tDS,由表1能夠看出,跟著離心機進泥量的添加,離心機(jī)絮凝劑的單耗也隨(suí)之添(tiān)加(jiā),汙(wū)泥回收率隨之下降。因進泥量添加後,汙泥在(zài)離心機內的停留時間縮短,有必要經過添加絮凝劑量進步絮凝作用,使泥水別離速度(dù)加速。別的,絮凝劑的單耗還與汙泥(ní)的性質有關,假如汙泥消化處理不完全或(huò)濃縮池內停(tíng)留時間(jiān)較長,正值酸化期間,汙泥的比阻增大(dà),這種汙泥(ní)脫水對比艱(jiān)難,絮凝劑的單耗將添(tiān)加。消(xiāo)化充沛的汙泥比未(wèi)經消化的汙泥可節約1/4~1/3的絮凝劑投加量,因而在汙泥處理的運(yùn)轉(zhuǎn)辦理中要盡量防止汙泥呈現酸化。

24 機組差轉速

差轉速(sù)增大時,汙泥在離心機內的(de)停(tíng)留時間縮短,並加大了對液環層的擾動,汙泥的回收率和(hé)泥餅的含固率都將下降,但增大差轉速(sù)可進步離心機的處理才幹。差轉速削減時,汙泥在離心機內的停留時間延(yán)伸,對液環層的擾動也減輕,汙泥回收率和泥餅含固率都將進步,但離心機的處理才幹將下降。因而,離心機的進(jìn)泥量添加後,有必要相應(yīng)地進步離心機的差轉速。

25 主輔電機電流

由表1可看出,在主電機(jī)轉速必定的條件下,進泥量添加,主電機電流也相應添加。在進泥量必定的條件下,輔電機(jī)的電流跟著差轉速的添加而削減,差轉速不能太低,不(bú)然將因為汙泥在機內堆集過量,使固環層大於液環層,輔電機過(guò)載而損壞離心機。

3 機組運轉中遇到的疑問

(1)排泥和(hé)排水不暢,形成別離出的(de)泥(ní)和(hé)水在轉鼓和罩(zhào)殼之間彼此勾結。因(yīn)為轉鼓高速旋轉,臥螺離心機別離出的泥和(hé)水(shuǐ)也以對比高(gāo)的流速從排泥(ní)口和排水口向外“噴發”。因轉鼓與罩殼(ké)之間存在空隙,排泥(ní)口和排水口之間(jiān)是相通的,假如排泥和排水不暢,會形成離心機別離出的(de)泥和水彼(bǐ)此“勾結”,使泥變稀或(huò)水中(zhōng)帶泥,嚴重影響別離作用。特別是(shì)排泥不暢(chàng),轉鼓和罩殼之間堵(dǔ)滿泥,會使主電機(jī)過載,而致離(lí)心機組(zǔ)不能正常運轉。因而,離心機的排泥設備和排水係統,有必要有滿意的才幹,才幹確保離心機正常運轉。

(2)當汙泥中含有比水密度小的有機顆粒時,其高速旋轉發生的離心力也小,這些有機顆粒無法沉積到轉鼓壁上,隻能懸浮在水中,隨水排出機外。臥螺(luó)離心汙泥脫水機無法將密度(dù)較小的有機汙泥顆粒別離出。

(3)汙泥不宜提早(zǎo)絮凝。在離心(xīn)機的進料口處汙泥和絮凝(níng)劑一起進入轉鼓腔,刹(shā)那間絮凝並經過離心力的作用使泥水快腔之前絮凝,構(gòu)成大的絮團,絮團進入離心機後,將被打碎,使(shǐ)泥水不易別離(lí),別離作用變差。

(4)進泥泵和加藥泵的流(liú)量選(xuǎn)擇要合理,確保變頻器在(zài)合理的頻率範圍內作(zuò)業。離心機的進泥泵、加藥泵選用(yòng)變頻(pín)器(qì)調理流量。變頻器在(zài)低頻率(lǜ)條件下長時間接連運轉(zhuǎn)時,因轉(zhuǎn)速低扭矩大,致使電機電流過高,簡單呈現毛病,對電機也晦氣。

4 結語

國產LW420×1750BD型臥螺離心汙泥脫水機組(zǔ)在淄博市汙水處理公司近1年的使用標明,其不光處理才幹大,並且可主動接連牢靠運(yùn)轉,滿意了(le)剩下(xià)汙(wū)泥悉數(shù)脫水的請求,確保了水處理技能的正常運轉。

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